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提高中频熔炼炉使用寿命的措施

提高中频熔炼炉使用寿命的措施

2.1优化磷铁配方

针对磷铁成分中硫含量高出标准值4.5倍的问题,借鉴同行业做法,整体置换磷铁,选用专业铁合金公司配置标准磷铁予以置换。经过整体更换磷铁后,五大元素完全符合工艺标准要求,见表3。铁水流动性得到很大改善,不但阳极浇铸后磷铁环平整、饱满,外观质量得到根本性转变,更重要的是铁水出炉温度只需1350℃即可满足浇铸需求,炉衬工作温度大幅下降,炉龄得到保障,中频炉炉龄平均为57天。


提高中频熔炼炉使用寿命的措施


3.2清理回炉铁

为了使更新的磷铁成分保持长周期稳定,减少炉渣的产生,降低杂质对炉壁的腐蚀,也为了提高阳极浇铸质量创造条件,在更新磷铁后要坚持对回炉铁进行清理后才能入炉熔炼。因为回炉铁表面除了附着部分残极碳粒,还有电解质,这些杂质对炉衬来说都是有害元素,其中碳粒和石英砂在高温下发生还原反应(SiO2+2C=Si+2CO),而电解质作为碱性物对酸性炉衬同样具有腐蚀作用,从而破坏炉衬影响炉龄。通过提高磷铁清理质量,使炉龄在原有基础上再次延长10~15天,炉次增加30次,见表4。

表4置换新铁、提高清铁质量后的炉衬寿命


提高中频熔炼炉使用寿命的措施


通过优化磷铁配方和提高回炉铁清理质量,不但改善了铁水流动性,使阳极组装块浇铸合格率提升3%以上,铁水损耗减少了10%;而且因降低了铁水出炉温度,使炉衬平均使用寿命由原13天延长到70天,满足了生产铁水充足供应,确保了中频炉安全平稳运行,节约了大量筑炉料及人工·经测算,按年产20万t阳极组计,此改进仅合格率提升、筑炉料节约年产直接经济效益在310万元以上。

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